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吉林石化成功破解联合芳烃装置长期超负荷运行困局
2026-05-08 13:24:23
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问财摘要

1、中国石油吉林石化公司联合芳烃装置二甲苯塔脱瓶颈改造项目近日通过试运行,成功破解装置长期超负荷运行的困局,可实现“一米增效十万元”的佳绩。 2、改造投用后,苯塔进料负荷恢复至设计合理区间,抽提油罐实现稳定采出,液位始终保持在最优范围,每天可增产苯20吨,每年创效170余万元,叠加蒸汽节约成本,年创直接经济效益达300余万元。
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中国石油--
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记者从中国石油(601857)吉林石化公司获悉,该公司联合芳烃装置二甲苯塔脱瓶颈改造项目近日通过试运行,一条全长仅31米、直径3寸的跨线精准落地,成功破解装置长期超负荷运行的困局,可实现“一米增效十万元”的佳绩。

联合芳烃装置二甲苯塔承担着苯产品分离提纯的核心任务。近年来,随着下游市场需求持续旺盛,装置实际进料运行负荷常年居高不下,安全管控压力持续增大,长周期(883436)安全平稳运行考验严峻,苯产量瓶颈日益凸显,成为制约装置效益提升的难题。面对这一瓶颈,吉林石化迅速成立联合攻关小组,结合装置运行参数、介质特性及现场工况,反复开展方案论证与模拟推演。经过系统优化,最终确定在塔底液位控制阀、苯塔进料调节阀与各自后手阀之间,新增一条专用跨线,通过优化介质流通路径、分流装置负荷,打通了产能提升的堵点。

改造投用后,装置运行面貌焕然一新。苯塔进料负荷恢复至设计合理区间,抽提油罐实现稳定采出,液位始终保持在最优范围,长期困扰装置的超负荷运行难题得到解决。据统计,改造后每天可增产苯20吨,每年创效170余万元,叠加蒸汽节约成本,年创直接经济效益达300余万元。

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