破解输煤系统三十年“顽疾”
日前,中油电能热电一公司燃料部完成了一场历时12天的输煤系统“心脏手术”。面对运行超30年的老旧设备,燃料部全员动员,以“消缺陷、除隐患、提效能”为目标,对1段皮带动力滚筒、支架托辊等核心部件展开全面检修,让“高龄”设备重焕生机,为公司迎峰度夏、稳发满供筑牢安全屏障。
燃料部运行、检修两大专业合力攻坚,12名技术骨干搜集所辖设备近30年检修日志、技术档案、缺陷记录等资料,梳理可能导致供煤中断的关键环节,整理风险节点170余项,按照责任区细化为皮带机架、输送电机、滚轴等18个具体项目,对落煤管、电缆槽盒等卫生死角实施动态清理,并把任务完成的责任区前后对比资料存档。
由热电一公司燃料部机械班技师王庆辉负责的机电检修组,将检修计划中标注的使用了30多年的6个动力滚筒拆解检查,发现其中3个滚筒的轴承磨损严重,间隙已经超出标准范围,滚筒表面明显的划痕、裂纹和磨损凹槽已然证明到了“退休状态”。综合剖析这些问题,检修组决定“换血”,以消除安全隐患。
然而滚筒的吊装工作却成为了大家的“心结”。由于滚筒直径、重量不一,有的直径1.2米、重达3吨的滚筒被皮带层层“缠绕”,传统吊装过程就需3天时间。经过班组集思广益,最终采用“割皮带—葫芦牵引”法,仅用16小时便完成拆装。为了延长平稳运行周期,检修组把替换滚筒升级为合金材质,支架托辊也采取了“强筋正骨”,弯曲误差从15毫米压缩至2毫米,转动阻力也降低了30%。
热电一公司燃料部机械检修班班长朱文东则带着皮带检修组,针对胶皮破裂、脱落,导致皮带运行时容易跑偏、打滑,重载时无法达到额定载切力的问题,采用“搭台阶”粘接方法,提高接头强度,修复皮带45米,保证了皮带的紧张力,皮带完整性从70%达到100%。同时,燃料部推出《皮运班组缺陷量化细化统计表》,将托辊、操作箱、照明等非直接影响生产的缺陷统一纳入班组责任范围,有效避免了重复性缺陷上报和反馈滞后问题,确保隐患“不过夜、不积压”。
截至目前,6个升级滚筒状态良好。1个月以来,未见滚筒所造成的皮带跑偏、打滑等现象;同比3月份缺陷率降低25%,运行效率提高50%;故障检修频率从一周一次缩减为两周一次,大大减少了检修人次,保障了输煤线的安全平稳运行。
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